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軸承知識
鋼鐵廠連鑄線扇形段軸承潤滑結焦積碳、軸承缺油失效問題解決案例

來源:優潤特種潤滑劑

前段時間優潤團隊受邀去某鋼鐵廠解決連鑄線潤滑問題,該廠在新生產線使用原連鑄線潤滑脂,其前面的扇形段軸承已陸續出現油脂結焦積碳,潤滑管路堵塞,軸承缺油失效的現象,嚴重影響到生產,該廠一直排查,未能找到問題根源。

油脂結焦積碳

軸承缺油失效

具體問題需要具體分析,經優潤團隊現場調研排查,發現連鑄線生產時此處軸承溫度經檢測達到300℃以上;即使剔除生產時水汽、粉塵及鋼坯熱輻射對溫度測量的影響,在生產結束后尾坯過去后,檢查輥子軸承處溫度,軸端溫度也達到了220~280℃,可知其工作溫度確實過高,而軸承使用的潤滑脂的滴點僅270 ℃,這樣的高溫狀態,軸承會不可避免地出現油脂結焦積碳,軸承缺油失效等現象。

軸承溫度高、潤滑脂結焦

而且發現該輥子軸承設計是沒有循環冷卻水管路進行冷卻的,且其生產特殊鋼種的工藝也要求不能有外部噴水對輥子冷卻。因此軸承既長期承受了鋼坯近千度的高溫烘烤,又沒有鋼坯冷卻水的沖淋降溫,潤滑脂必然會很快劣化變質,導致出現潤滑管路堵塞、軸承缺油失效問題。

輥子軸承沒有循環冷卻水

找到問題所在,則給客戶的建議解決方案是采取措施降溫。考慮將輥子結構進行改造,加裝冷卻水管路對軸承進行強制冷卻,使軸承的工作溫度保持一個正常的水平。

改造之后,連鑄線運行一段時間,軸承潤滑恢復良好,生產穩定。

(版權歸原作者或機構所有)

發布時間:2022-05-26


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